北京电缆价格联盟

【事故案例】华能福州电厂21B开关事故通报

靖煤集团白银热电有限公司2019-08-13 10:55:22


2003年7月17日中班,#1机组带负荷350MW连接220KVⅠ段母线运行;#2机组负荷100MW(在启动过程中)连接220KVⅡ段母线运行;#3机组带负荷350MW连接220KVⅢ段母线运行;#4机组带负荷350MW连接220KVⅡ段母线运行。220KVⅠ段母线带福红Ⅰ路211线路、福鼓Ⅰ路213线路运行;Ⅱ段母线带福红Ⅱ路212线路、福鼓Ⅱ路214线路、福中Ⅱ路216线路、福旗Ⅱ路218线路、#1启动变运行;Ⅲ段母线带福中Ⅰ路215线路、福旗Ⅰ路217线路、#2启动变运行,220KVⅠ、Ⅱ、Ⅲ段母线母联21M、21K、210开关合环运行。

    20:28,#2机组出口21B开关、#4机组出口21D开关、福红Ⅱ路212线路开关、福鼓Ⅱ路214线路开关、福中Ⅱ路216线路开关、福旗Ⅱ路218线路开关、#1启动变21G开关均跳闸,220KVⅠ、Ⅱ段母联21M开关及Ⅱ、Ⅲ段母联21K开关跳闸;武警人员在营房(距开关站500米)看见220KV开关站门型构架上有一火球。现场检查继电保护盘情况,#1机组:“46G1”(负序保护)掉牌;#2机组:6KV 2A/2B M/C、400V 2A/2B P/C“27”(低电压保护)动作掉牌,“87MT”(主变差动保护)A相、B相和“87GT”(发变组差动保护)A相、B相动作掉牌;母联开关210、21M、21K充电保护“2”(B相保护启动)、“4”(保护跳闸总启动)红灯亮;母差保护盘:“F62”(Ⅱ段母线差动保护继电器)的“Ⅰ”(跳闸)“Ⅱ”(启动)红灯亮,“F64”(220KV母线大差动保护继电器)的“Ⅰ”(跳闸)“Ⅱ”(启动)红灯亮。系统周波由50.02Hz降至49.98Hz

    值长立即将以上情况分别汇报省电网调度中心,同时令:由#2启动变向#1、#2机组及公用段供厂用电。检查#2机组的各直流油泵自启动运行正常,一期柴油发电机自启动运行正常,机组闭冷水切至消防水供水正常,#2机组安全停机。#4机组重新启动。#2启动变于20:55向#1、#2机组及公用段供厂用电。

    随后,由杨国成副厂长带领检修部、运行部的主任、专工及策划部专工、检修班组员工至现场查找故障点。对#2、#4发变组测定绝缘正常,对220KVⅡ段母线及所带的212线路开关、214线路开关、216线路开关、218线路开关、#1启动变21G开关的隔离刀闸测定绝缘合格。根据保护动作情况的分析,以及对跳闸开关的SF6气体采样定量分析,发现#2机组出口开关21B(A、B、C相断路器气室筒体设有联通管)的采样气体中SO2含量超过200ppm(标准应<2ppm);H2S含量121.8μl/l。故确认21B开关内部有故障,报省电网调度中心批复后#2机组转临检。#4机组于18日3:57并入Ⅱ段母线运行,非计划停运7小时29分。

    18日,对#2主变进行线圈绕组变形试验及低压侧介损和电容试验,结果均正常。220KV开关站及4台主变的避雷器动作次数进行核对,未发现避雷器新增动作值。

   二、抢修情况

18日开始进行抢修工作,将三相断路器气室的上部盖板打开后,确认属B相间隔故障,于是将21B开关的B相间隔单独拆出解体。

    20日,解体21B开关的B相气室筒体后,发现动触头导向座下部均压环(护罩)局部表面烧伤、熔化,一处有烧穿的孔洞。动触头导向座的支撑绝缘筒(环氧树脂筒)的外表面大面积烧黑。底板均压环局部电弧烧伤,并有少许导向座下部均压环(护罩)烧熔掉下的铝合金小颗粒。

    根据事故抢修领导小组指示:① 委托福建省第一电力建设公司及福州市电业局对架空线瓷瓶进行擦拭、检查,以查找发生火球的故障点。分两次共查找15组瓷瓶,但没有发现瓷瓶上有放电痕迹。② 请西安高压开关厂派人解体21B开关的B相气室,更换损坏部件。将220KVⅠ、Ⅱ段母线的母联21M开关A相解体,将其内部构件更换至21B开关B相,220KVⅠ、Ⅱ、Ⅲ段母线由合环运行方式改为单母线三分段运行方式。③ 在公司生产部、商务部协助下,22日与日本三菱电机公司(设备制造厂家)取得联系,获得技术支持。26日日本三菱电机公司专家至现场察看故障开关并商讨21M开关修复及备品供应事宜。

    21B开关抢修期间,委托福建省电力试验研究院测试备用SF6气体(16瓶)微水含量和气体纯度,进行#2主变出口氧化锌避雷器(6个)预防性试验、#2主变绕组变形试验、#2主变断路器21B开关耐压试验、#2主变GIS间隔SF6气体微水分析等一系列试验项目。21B开关抢修工作于22日结束,2321:08#2机组并网运行,非计划停运144小时40分。

    抢修期间,以陈宏基厂长为事故抢修领导小组组长,杨国成副厂长、陈振声副厂长、陈辉厂长助理为副组长的事故抢修领导小组,率领检修人员冒着50℃高的气温,日以继夜地在现场指挥,制定抢修方案、落实安全与技术措施,协调福建省电力试验研究院、西安高压开关厂、日本三菱电机公司的抢修工作,并安排做好后勤保障。由于上下一心、共同努力,不仅保证了抢修工作的质量与进度,而且也保证了抢修员工的身体健康与安全。

三、原因分析

#2机组于7月16日停役临检(处理#3高压调门阀盖结合面漏汽缺陷),17日18:49重新并网运行。21B开关在今年#2机组检修中外委西安高压开关厂进行检修,更换动弧触头、静弧触头、喷嘴及密封圈,该开关现场检修解体过程,环境条件很差,气温又高,无法保证开关装复过程的清洁。检修结束对充入的SF6气体进行微水含量测试合格(露点为-44.4℃)。21B开关跳闸后其SF6压力值为4.95kg/cm2与跳闸前数值相同。在21B开关B相筒体内未发现有异样的物体,220KV系统运行稳定,也无雷击事件。

    根据福建省电力试验研究院的事故分析,21B开关B相内部损坏的原因是支撑绝缘筒(环氧树脂绝缘筒)外表面上的沿面放电所致。详见附件:《华能福州电厂21B开关事故分析报告》

四、暴露的问题:

1、对进口的主要设备委托国内厂家进行检修工作,检修工艺、检修及备品质量无法达到原制造厂家的水平;

2、6月份21B开关检修后,按《电力设备预防性试验规程》要求应进行交流耐压试验,试验电压值需达到316KV,且试验时需停役二条220KV母线方能保证试验安全,因电网负荷紧张,故未进行耐压试验;

3、6月份21B开关检修后,未按《六氟化硫电气设备气体监督细则》(DL/T595-1996)要求对气瓶、GIS气室的SF6气体进行空气含量检测(只进行了湿度测试)。

五、防范措施:

1、对GIS开关这样的设备,由于检修周期长达12年以上,且对解体的工艺要求极高,应委托原设备制造厂家进行,并提供相应备品,使检修工艺及检修质量达到制造厂家要求,以保证设备检修后的安全运行;

2、 GIS设备检修后,检修部应严格按有关标准、规程规定执行试验项目的要求,策划部应监督执行,若有具体原因未能执行的项目应与制造厂家联系,取得技术支持或答复,并报公司备案;

3、根据《事故分析报告》,此次事故对1号、3号、4号主变冲击很大,检修部应安排对这三台主变(2号主变已测试)的油气体分析测试和绕组变形测试。

4、 检修部应根据标准、规定负责定期检测SF6气体中的SO2H2S含量,以尽早发现可能出现的绝缘缺陷;

5、根据《事故分析报告》,策划部负责探讨四台主变安装在线监测系统的可能性,并提出研讨报告交厂领导决策;

6、经了解兄弟电厂,对GIS的检修均采用更换整组备用开关的方法,将需检修的开关拆下后运回制造厂家检修。故要求公司批准购置整组开关作为备品,以保障各组开关的检修安全。


Copyright © 北京电缆价格联盟@2017